FANUC 发那科电主轴维修深度解析:问题与解决方案

FANUC 发那科电主轴维修深度解析:问题与解决方案

一、维修背景:本次维修的对象为 FANUC 发那科品牌的电主轴,安装于 EWG 机床。主轴序列号为 C184F041D,客户反馈出现轴承异响故障,由于生产任务紧急,客户要求抓紧进行拆装和维修,以便尽快投入加工使用。


二、维修前检测:

1. 外观检测:经检查,外观合格,无明显物理损伤或变形,为后续深入检测奠定了良好基础。

2. 电气性能检测:三相绝缘电阻(U-V-W insulation resistance)正常,确保了电机的电气安全性。

3. 机械部件检测

    - 轴承润滑方式为油脂,这是常见且有效的润滑方式,但需进一步检查润滑状态。

    - 前后轴承座外观状态正常,然而前后轴承状态却已损坏。

    - 松拉刀方式为外锥、凸轴,松夹刀状态正常,表明刀具装卸系统基本功能未受明显影响。

    - 但轴承状态出现异响且有卡顿,严重影响了主轴的正常运行。

三、故障原因分析:经过仔细检查和分析,确定故障原因为主轴进油。进油可能导致轴承润滑不良、磨损加剧,进而产生异响和卡顿现象。

四、维修项目与措施:针对故障原因,主要维修项目为更换轴承。选用了 NSK 和 IBC 品牌的高质量轴承,以确保主轴的旋转精度和稳定性。

五、维修后的检测与性能评估

1. 功能检测:

    - 拉刀形式为外锥、凸轴,传感器/拉刀/温控均合格,保护气幕正常,表明主轴的关键功能部件恢复正常。

    - 冷却气密检验合格,确保了冷却系统的密封性能,能有效带走工作过程中产生的热量。

2. 性能参数检测:

    - 环境温度为 15℃时,测试转速达到 3000rpm,满足加工要求。

    - 前轴承温度、后轴承温度和主轴壳体温度均为 15℃,表明冷却系统工作良好,有效控制了温度上升。

    - 前端震动为 0.485mm/s,后端震动为 0.47mm/s,均在规定范围内,说明主轴运行平稳,振动控制良好。

六、运行视频与出厂检测结果:为了更直观地展示维修后的主轴性能,提供了运行视频。视频中可以看到主轴运转平稳,无异响和卡顿。出厂检测结果为合格,表明经过本次维修,FANUC 发那科电主轴的各项性能指标均已恢复正常,能够重新投入使用,满足客户的加工需求。总之,通过本次精心维修,成功解决了 FANUC 发那科电主轴的轴承异响故障,为客户的生产任务提供了有力保障。同时,也提醒我们在日常使用中要加强对电主轴的维护和保养,避免类似故障的发生。


苏ICP备2022039206号-1